淺析防腐風機主軸與軸承燒毀(huǐ)的原因
發布者: 色多多视频污下载環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機(jī)是燒結生產的主要設備,擔負著(zhe)燒結過程燃燒的送風。若防腐風機故障停機,將引起暫(zàn)停煉(liàn)鐵甚至停爐的特大(dà)事故(gù)。
一、防腐風機狀況及故障現(xiàn)象
韶鋼3號燒結(jié)機主抽風(fēng)機D2500一11的主要參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開機後,防腐風機的自由端振動嚴重超標,特別是軸向振動很大(dà),位移峰一峰值達到105μm,而風機負荷端的各向振動位移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振動原因分析
1.軸向振動原因防腐風機振動故障的主要特征之一,是自由端軸向振動特別大,原因有以下幾種:
(1)安(ān)裝角向不對中;(2)軸彎(wān)曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋轉機(jī)械普遍和常見的振動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可(kě)能(néng)是(shì)單一原因造(zào)成,也可能是(shì)幾種(zhǒng)故(gù)障的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸改變在軸承內的位置,導致不對中,常產(chǎn)生二倍頻振動,使軸與軸(zhóu)承或密封等零部件摩(mó)擦,進而產生使軸進入不穩(wěn)定激烈運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不是故障振動的根源,而不平衡、不對中或軸彎曲才是故障源。
2.振動(dòng)分析的(de)初步結(jié)論頻譜(pǔ)分析表明(míng),防腐風(fēng)機的主要(yào)振動特征為,自由端軸向振動超標;各方向主要頻率成分(fèn)為軸旋(xuán)轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動分(fèn)析的初步結論為:(1)由於變形、磨損等原因,使轉子產生不平衡;(2)風機自由端(duān)軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係(xì)不對中。
三、故障處(chù)理10月8日(rì)進行開始現場冷態動平衡,其後風機各點振動值明顯下(xià)降,但自由端軸向振動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風機自由端上、下支承瓦磨(mó)損較嚴重;軸密封銅板(bǎn)與轉子(zǐ)軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦(cā)痕跡。更換軸瓦後,風機各點振動值在正常範圍內,但自(zì)由端軸向振動相對其它點仍偏大,一倍頻占主要成分,且軸向很(hěn)大。
可以確定風(fēng)機轉子存在(zài)的不平衡,主要由熱變形引起,運行時間越長不平衡越明顯。10月20日進行2次(cì)次(cì)現場冷態動(dòng)平衡。動平衡前風機自由端水平(píng)位(wèi)移峰一峰(fēng)值(zhí)為36.45μm,軸向位移峰一峰值為48.8μm;動平衡後分別降至3μm和30μm。風機自由(yóu)端水平方向一(yī)倍頻占(zhàn)主要成分,同時存在二倍頻等成分。主(zhǔ)抽(chōu)風機(jī)運行約4天(tiān)後,各向振動值緩(huǎn)慢(màn)變大,可見轉子仍然存在(zài)不平衡。
10月24日進行了一(yī)次熱(rè)態動平衡,即主抽風機在很(hěn)接近(jìn)實際運行工(gōng)況的熱態情況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰(fēng)一峰值為27.87μm,軸向(xiàng)位移峰(fēng)一峰值為58μm;動平衡後分(fèn)別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過4個月的(de)運轉和檢測,證明主抽風機的振動(dòng)故障已經解(jiě)決。
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